河北省某磁铁矿尾矿库达到设计标高,无法满足排尾需求。为解决尾矿堆存问题,保证生产连续性,进行了尾矿全粒级干排工艺试验。
尾矿干量400t/h,质量浓度35%,中值粒径0.13mm,密度3.18t/m³,-0.0374mm含量30%,微细粒物料含量高,颗粒不易沉降。
采用投资较低的盘式过滤机进行尾矿过滤试验,其滤扇采用高强度工程塑料,搅拌方式为摇臂式,滤液清澈可重复利用,符合环保趋势。
采用两段磨矿三段磁选工艺,尾矿采用部分干排工艺。
一段磁选尾矿经旋流器分级,底流进入脱水筛,筛上为机制砂,筛下矿浆与旋流器溢流进入φ60m浓密机;二、三段磁选尾矿经斜板浓密机浓缩后,溢流用于内部循环水,底流经旋流器和脱水筛处理,筛上为细砂,筛下与旋流器形成闭路,旋流器溢流进入φ60m浓密机;浓密机溢流水进入高位水池用于生产用水,浓缩池底流输送至现有尾矿库。
(1)试验用盘式过滤机:为实现尾矿全粒级干排,针对目前浓密机底流矿浆进行尾矿脱水试验,以有效降低企业投资。
(2)试验用泥水分离剂:矿浆由液态水、正离子固态物、负离子固态物组成,特殊类矿浆沉降速度极慢。通过分析矿浆中正负离子固态物的存在比例,利用电荷同性相斥、异性相吸的原理,加入处理后的活性正电荷与活性负电荷,破坏亲水基团,增加固态物的疏水性,使半溶解的固态物快速与液态水分离,达到沉降澄清的理想效果,且药剂无残留痕迹,不影响循环澄清水的正常使用。
(3)尾矿全粒级干排试验:
尾矿矿浆直接过滤,滤饼极薄,无法正常卸矿,过滤系数无法测定。
尾矿矿浆直接过滤,添加阴离子絮凝剂后,少量尾矿吸附在滤扇边缘,过滤系数0.202V(m²·h)。
低浓度直接过滤,添加泥水分离剂和絮凝剂后,在过滤机无溢流或少量溢流时,(低浓度全粒级)过滤系数0.546V(m²·h)。
添加泥水分离剂和絮凝剂后,通过浓缩排出上层清液后,高浓度底流进入过滤机进行脱水试验,浓缩前矿浆浓度27.78%,浓缩后过滤机给矿浓度31.86%,泥水分离剂用量30g/t,絮凝剂用量30g/t,过滤系数为1.027V(m²·h),滤饼水分16.18%,滤液水质清澈。
该磁铁矿采用泥水分离剂彻底分离固液,提高了过滤水的澄清度。
采用旋流器+脱水筛+浓密机+泥水分离剂+盘式过滤机的干排工艺,能满足该地区磁铁矿尾矿全粒级干排工艺需求,具有设备投资低、运行成本低、操作简单、易于实现智能化远程操作的特点,具有广阔的推广前景。
鑫海矿装可根据不同尾矿的性质、不同粒度分级制定个性化尾矿干排工艺,在反复试验的基础上择优选择适合的方案,确保将尾矿含水量控制在20%以内。
新闻推荐