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浮选金尾矿干堆工艺优化方法

2024-09-23 14:04:06

该金矿位于山东省,属于石英脉型金矿,选矿工艺为单一浮选,即原矿经破碎、磨矿后进入浮选作业,日处理量1200吨。浮选后尾矿经浓缩后进行脱水干堆处理。但是干堆工艺遇到一些问题,主要包括尾矿成饼性差、滤板和滤布损坏频繁、工作环境差等,鑫海对其该选厂尾矿干排工艺流程进行优化改造,帮助其达到较好的干堆效果。

1、矿石性质

原矿:经过对矿石性质和成分进行分析,确定该金矿属少硫化物含石英脉型金矿石,主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿等,金主要以自然金形式存在,嵌布粒度以细粒金和中粒金为主。

尾矿:对尾矿粒度进行分析,发现该金矿浮选尾矿粒度较粗,-0.074mm仅为65%-70%,存在大量微细矿泥,粒度组成呈“哑铃型”分布,导致尾矿压滤过程中存在分层问题,严重影响压滤效率。

2、浮选金尾矿干堆工艺存在问题

工艺流程:采用1台φ38m浓密机和3台隔膜压滤机对尾矿进行脱水,浮选尾矿经浓缩至浓度40%左右,经隔膜泵输送至尾矿压滤车间,再用渣浆泵泵入厢式压滤机,滤饼由汽车运输至尾矿库干堆,滤液及浓密机溢流进入循环水池。

该工艺存在的问题:

(1)压滤机喷浆,滤布损坏严重,成本较高。

(2)压滤机中心孔内矿浆卸料时进入运矿汽车,导致环境差。

(3)地面存留矿浆需用水冲洗至回收泵池,再打入压滤机,增加运行负荷和成本。

3、浮选金尾矿干堆工艺优化方法

经过反复试验,将试验数据进行对比,最终确定工艺优化方案为:增加高效浓缩旋流器和振动脱水筛,与压滤机组成尾矿分级脱水干排工艺。浮选尾矿经浓缩后用隔膜泵给入一段FX250型旋流器组浓缩,底流进入高效多频脱水筛,溢流与脱水筛筛下产物汇合后泵入二段HW350型旋流器浓缩分级,底流与一段底流一同给入振动脱水筛,二段溢流进入搅拌槽,而后给入压滤机进行压滤脱水。

4、优化后的工艺特点

FX250型高效浓缩旋流器采用独特结构,在尾矿干排脱水中具有结构简单、占地面积小、处理效率高等优点。

DW24型高频振动脱水筛采用整体设计,具有投资省、处理效率高、运行稳定、故障率低等特点。

优化后的干排工艺通过旋流器和脱水筛实现粗、细粒级尾矿的初步分级和粗粒级尾矿的脱水,减少了进入压滤机的粗粒级尾矿量,避免了压滤机喷浆、滤布损坏等现象。

5、浮选金尾矿干堆工艺优化效果

脱水筛干排率65%-70%,水分18%-20%,筛下矿浆产率约15%,压滤机的水分为22%左右。滤饼成团性增强,滤布粘料状况改善,喷矿次数明显降低,减少了操作工人数,降低了劳动强度。尾矿干排工艺优化前后处理成本每吨节约3.05元,每年可节省成本120.78万元。

在对浮选后的金尾矿进行干排工艺优化后,实现了分级脱水,使最终脱水效果比之前更好,取得了良好的优化效果,为企业创造更高的经济效益。